少妇被躁爽到高潮-亚洲熟女少妇一区二区-少妇无码太爽了在线播放-1000部禁片未18勿进免费观看

專業的微特電機產品發布平臺
用戶名: 密碼: 注冊
設為首頁 加入收藏 聯系我們
免費注冊 企業免費建站
新技術論壇 會員產品發布
TB6600QQ群:70241714   步進電機論文   六軸工業機器人解決方案  
步進電機     驅動器     控制器     馬達IC     伺服電機     無刷直流電動機     微特電機文獻     工控器件     運動控制新產品     六軸工業機器人    
  六軸工業機器人應用案例  
  混合式步進電機選型手冊  
  步進電機配套行星減速器  
  步進電機應用網  
  三軸桌面機械臂參數介紹  
  六軸工業機器人應用參數  
  東芝TB6600HQ/HG芯片  
  tb6600hq步進驅動芯片  
  論壇熱帖  
  步進電機應用資料  
  價格****的86步進電機  
  60W無刷直流電機  
  100W無刷直流電機  
  48V,250W無刷直流電機  
  48V,550W無刷直流電機  
  步進驅動器芯片LV8731V  
  42/57直線T型滾珠絲桿電機  
  有霍爾直流無刷控制器  
  3相2軸步進驅動器  
  步進電機論壇  
  ZM-6618直流無刷驅動器  
  無刷直流電機選型  
  SCM6716MF直流無刷驅動芯片  
  86步進驅動器2HD8080  
  北京時代超群公司  
  稀土永磁直流力矩電機  
  永磁直流力矩電機  
  86雙出軸電機  
  伺服電機知識  
  關于步進電機轉速  
  步進電機轉矩與功率換算  
  關于步進電機控制  
  關于步進電動機驅動  
  tb62209fg的開發應用  
  tb6588fg的應用資料  
  ET-DS100C型取斷錐機  
  五自由度取斷錐機  
  步進驅動器及產品  
  步進控制器產品  
  ****馬達IC產品  
  無刷直流電機及控制器  
  微特電機論文  
  馬達IC應用論文  
  步進電機網工控企業會員  
  步進電機網數控企業會員  
  步進電機網新聞動態  
  步進電機網會員產品信息  
  現貨銷售TB62214FG  
  現貨銷售三洋芯片LV8731  
  2軸步進驅動器ZD-8731-D  
  57步進驅動器外殼  
  時代超群無刷直流電機  
  步進電動機制造****技術  
  減速步進電機  
  無刷直流電機  
  無刷直流減速電機  
  35減速步進電機  
  減速步進電機系列產品  
  單軸步進電機控制器  
  多軸步進電機控制器  
  ******的步進控制器  
  信濃步進電機  
  電機聯軸器  
  更多>>  
 
微特電機論文:基于ARM的印刷機高精度進墨控制系統
 
 
基于ARM的印刷機高精度進墨控制系統基于ARM的印刷機高精度進墨控制系統
沈慧,陳佳品,李振波
(上海交通大學,上海200240)
    摘要:隨著印刷行業的發展要求用于印刷機的進墨系統實現高精度定位。提出了進墨系統步進式的高精度控制.給出了該系統的機械結構、控制電路設計、上位機以及相關通信協議的設計。詳細介紹了步進控制實現的方法,并通過實驗得到3. 6的精度,從而改進了舊設備的控制方法,達到了工業生產的需要,滿足了現代大型印刷的要求。
    關鍵詞:進墨桿;電動機;上位機;步進運行方式;荸步精度
    串圖分類號:TM381  文獻標識碼:A  文章編號:1004-7018(2010)01-0061-03
0引言
    隨著工業的發展,印刷行業所要求的色彩精度也達到了較高的水準。對于傳統的大型印刷機來說,進墨桿的定位精度對于整體印刷質量有著至關重要的作用。
    進墨桿是控制印刷機進墨盒進墨量大小的關鍵設備。傳統的印刷機進墨系統采用到達位置電機剎車停止的方法,由于慣性的存在使得進墨桿定位不準,常常導致進墨過多、印刷質量下降的后果。
    高精度定位的印刷機進墨桿直接決定了色彩精確性以及圖像的清晰度。由于傳統大型印刷設備的控制方法難以滿足高精度需求,本文利用近年來發展起來的ARM芯片[1]設計了一套適用于進墨系統的高精度步進方式控制系統,使得原本難以預判的精度最終達到了3.6的精度,從而達到了工業生產的需要。
1進墨控制系統簡介
    進墨控制系統主要有進墨系統的機械結構、控制電路以及上位機組成。
1.1機械結構設計
    進墨控制系統的機械結構主要由直流減速電動機、進墨桿、減速齒輪以及一個角度傳感器構成[2],如圖l所示。進墨控制系統的核心部件為進墨桿,進墨桿為螺線旋轉伸縮式:進墨桿伸縮長度的改變決定了進墨系統進墨量的大小。而進墨桿的伸縮民度又由直流減速電動機所決定,因此控制該減速電動機是控制該進墨桿的關鍵。在進墨桿的后方有一個手動調整進墨桿位置的部件,以便在進墨桿調試時使用。由于高精度步進電動機價格昂貴,并且在
機械結構改動方面存在一定困難,故本文采用直流減速電動機而不采用步進電動機。
 
1.2控制電路設計
    進墨系統的控制電路主要由主控制模塊、測量反饋模塊及通訊模塊組成,如圖2所示。
   主控制模塊由一塊ARM7內核PHLIPS的LPc2138微處理芯片[3],以及由橋路驅動芯片
TA8409構成的電機驅動電路構成。
    PHLIPS公司生產的LPc2138微處理芯片具有64個引腳,31個雙向I/O口,2個8路10位A/D轉換器,能夠進行電壓測量的工作,符合設計要求,其引腳分配如表1所示。
    主控模塊的主要功能是從通訊模塊接收到上位機傳來的通訊信息并加以處理,在完成一系列控制運算后,將止確的控制信息傳遞給減速電動機,從而控制電動機的旋轉,使得進墨桿得以運作。
    測量反饋模塊主要由角度傳感器Mtdoi的cP一2FC以及相關AD采樣保持電路構成。m idori的cP一2Fc為360。機械角度電位器,它將機械角度位置信息轉化為電壓信號,并通過AD采樣保持電路傳回給主控模塊,其電路圖如圖3所示。
    通訊模塊主要由一個支持Rs-422通訊標準的串口模塊組成:
1.3上位機軟件的開發
    上位機軟件由基于Vc的MFc庫[4]編寫開發完成。在上位機的界斷中由設置區和數據回饋區兩部分組成。數據回饋區提供了數據回饋窗口,設置區主要用來設置步進步數等相關參數。整個上位機的串口通信由Microson commufllcation contml V6.O控件[5]進行控制,并在程序開始進行初始化串口,設定串口的通信模式。圖4為上位機程序編寫流程。
1.4 上位機與ARM控制電路通訊協議的設計
    上位機實現對ARM控制電路的控制主要是通過傳發通訊信息完成的。在該系統中,通訊信息由
8個16進制的字符組成,這里值得一提的是通信信息并不是一個字節。如圖5所示,通訊信息的****位決定了電動機的運轉模式;低4位為電動機步進步數,兇此該設計中電動機****步進步數為65 536步。
2進墨系統的控制方法
2 .1進墨系統的連續運行控制
    進墨系統的連續運行控制原理簡單,只需在減速電動機上加上電壓即可。運行速度快是其主要優點,但由于長期通電運行導致電動機在停機時存在慣性延遲的問題,因此在到達目標位置前需要提前計算剎車位置:這種計算不僅繁瑣,并且在不同的情況下,剎車位置的計算會出現偏差。因此這直接造成了連續運行的精度較低。在本文中,為了能使進墨桿快速到達指定工作位置,我們保留了連續運行方式,并將其作為粗調節方式使用。
2.2進墨系統的步進運行控制
    為了實現更可靠的高精度定位系統,我們設計了定步長的步進運行控制方式。
    我們對高減速比的直流電動機進行控制,使它的運動方式由若干步等長的單步步進運行累加而成,因此單步步進的精度即為整個系統的精度。單步步進運行的精度由給定的控制方法中的延時時長所確定。系統電機的定位只需要計算出在整個步進運行控制方式下所需要走過單步步進的數量即可。
    圖6給出了步進運行方式的控制流程。當上位機發送給ARM控制電路步進運行方式的指令后,ARM控制器將上位機發送來的指令信息從UATR口的緩沖區內讀人,并對它加以解碼,讀出包含在上位機發送指令中的步進步數信息,并將其放人寄存器中,同時將標志設最為步進運行模式。隨后,ARM控制電路打開電動機控制信號端口,給電機加電使其運轉。同時延時程序啟動,保持通電狀態。當延時時長結束時,電動機控制信號端口復位,電動機停止運轉,該過程完成了電動機步進運行方式中的單步運行。每當執行完一次電動機單步運行過程中,存放步進步數的寄存器會從中減去1,當寄存器存放的值歸零時,整個步進運行方式也就此結束。
2.3單步步進的精度以及測定
    從上述分析中可以發現,電動機上電運行的延時時長決定了電動機單步步進的精度。我們在實驗中對于這種時常控制是通過設定延時程序中所需要執行的延時循環的次數來實現的。
    對于單步步進精度的測定,該控制系統中是由角度傳感器以及AD電壓保持電路所構成的測量反饋模塊共同完成的。
    角度傳感器與進墨桿轉動比為1:2,并當角度傳感器旋轉一周即360機械角度,其輸出電壓變化量為3 320 mv,當利用AD采樣測出單步步進后角度傳感器,然后根據下式便可測算出進墨桿步進角度。即:
式中:a為單步步進的精度;△U為通過AD采樣所得到的電壓差。
    由于AD采樣在電動機完全停止后進行運作,因此保證AD采樣所采得的數值為準確值,沒有因為慣性作用而導致步進位置產生偏差。
3實驗數據以及數據分析   
    在實驗中電動機工作在單步步進狀態下,將電動機上電運行的時長設定為500個單位延遲時間,并且用我們的控制系統連續運行10個單步步進作業,得出如表2所示的實驗數據。
    從實驗數據中可以看出,當通電時間為500個單位延遲時,進墨系統的單步精度約為3.6。在進行十步單步運行過程中,尊步運行的角度在3.57~3 .63,平均值為3.60,均差為0.029。可見,在實驗中依然存在著細微的偏差,但這些偏差一般是由機械結構的齒輪松動造成的,在實際生產運用中這些誤差在可接受范圍內。
4結語
    本文設計了一個基于ARM核微處理器的進墨系統的連續與步進方式控制系統,對控制系統的組成進行了闡述。就步進控制方法的實現進行了詳細描述,并且給出了基于這種步進控制方式下在實際實驗中所采得的數據以及分析。并且對適用于本設計的通訊信息格式以及上位機的編寫做了簡要的介紹。在本實驗中,通過介紹的控制方法,對直流減速電動機實現了單步步進的控制,最終定位精度達到了3.6,從而實現了進墨系統的高精度控制。
 
高精線性模組 上海生化培養箱 大容量恒溫搖床 振動篩網 計價秤 液壓剪板機 孵化機 箱式爐
物聯網設備 步進電機 除氧器 造紙設備 步進驅動器 深圳機械加盟 帶式干燥機 硫酸泵
直流屏 激光打標機 機械論文 中國控制閥網-調節閥 移動式升降機 食品機械網 電機 電子稱
酷刻刻字機 中國電動滾筒網 北京時代超群 中國數控機床維修網 超聲波裥棉機 步進電機論壇
設為首頁  |  加入收藏  |  關于我們  |  站長留言  |  廣告服務  |  友情鏈接申請  |  網站介紹
網站實名:步進電機網 步進電機驅動器網 微特電機網 網站地圖 新聞中心
版權所有:北京時代四維科技有限公司 © Copyright By www.troj.com.cn
京ICP備11042559號-1
主站蜘蛛池模板: 奉贤区| 梧州市| 子洲县| 江油市| 三原县| 大冶市| 乌拉特中旗| 石河子市| 台安县| 诸城市| 哈密市| 荆门市| 建湖县| 中山市| 临澧县| 永州市| 都兰县| 潢川县| 牟定县| 大宁县| 伽师县| 静安区| 南和县| 凤翔县| 福州市| 洱源县| 阿克| 石棉县| 普陀区| 郎溪县| 湘潭县| 临沭县| 资中县| 凉山| 政和县| 台安县| 宜城市| 突泉县| 晋城| 台前县| 双鸭山市|